磁致伸缩式液位传感器的故障现象和原因分析
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2021-09-16
采用了磁致伸缩原理设计的磁致伸缩式液位传感器,利用磁致伸缩线上的脉冲电流向下传输所产生的环形磁场,利用磁浮球的磁场作用产生扭力波,通过检测其传播时间来判断浮球的位置,从而对浮球的位置作出准确判断。
1.失灵现象。
自投入生产之初,磁致伸缩液位传感器开始出现大范围显示值跳变,典型的故障现象是:
(1)周期跳变:始终不稳定,始终处于跳跃状态,跳变幅度较大,但未达到停止设点值。
(2)尖峰跳变:大多数时候比较稳定,但偶尔会有上升或下降的尖峰跳变,超过高/低设定值,导致停机。
(3)液位改变时输出恒定,液位显示由正常逐步降至最低液位等。
2.故障原因分析。
2.1中央控制系统检查。
(1)中央控制系统卡件故障。联机检测控制系统,确认硬件配置.程序.参数设置正确,卡件全部工作正常,卡件卡件故障排除。
(2)中央控制系统软件问题。配置软件中,手工给定模拟量,画面显示正常,排除了监控软件存在的问题。
(3)线路连接。检验中控控制柜.中间接线盒.液位变送器等接线正确且各点接触良好;分别在接线柜端子排上及现场变送器处用毫安信号发生器模拟输人4-20mA电流信号,并未显示异常跳变的情况,排除接线问题。
2.2环境因素调查。
(1)振动。
找出液位变送器设计数据表,对压气机的液位变送器提出增加隔振环的要求,而在其它地方则不需要这样做。而事实上,在靠近压缩机的地方,振动也很大,与安装在压缩机区内的液位变送器的跳跃情况差异非常明显,而且频率更高。所以振动是引起变送器跳跃的主要原因之一。
(2)电磁干扰。
该平台共有7台天然气压缩机,其中6台由变频器和变频电机驱动,其它地区均采用变频驱动。变频器产生的电磁干扰明显地表现在压气机本体的热阻温度跳变上,导致变频电机不启动时热阻温度正常,而变频电机起动时必然发生±10℃的跳变。在此基础上,推断出现场确实存在电磁干扰,并用示波器连接液位变送器接线板,观察曲线也能检测到这种干扰,这是引起液位传感器跳变的主要原因之一。
2.3
水平传感器自身因素的检测。
(1)阈值电压。
在发生故障后,适当地调高阈值电压,使某些液位传感器的跳变情况明显改善,但部分跳变问题不能解决,仍有发生。由于液位变送器多,需要调节阈值电压,设置不当是造成变送器跳变的主要原因之一。
(2)剩磁效应。
当实际液位改变时,输出是恒定的,使用磁铁接近探杆时输出变化。这时探杆上应该残留有剩磁,需要用磁棒或浮子从底部到顶部的滑动杆排除掉。这类情况不会出现,是主因。
(3)变送模块.探杆.浮子故障跳闸一直不能解的液位变送器,部分更换变送模块后显示正常,部分需要更换探杆才能解决问题。有几种情况:浮子受压严重压扁,破裂进液.磁性变弱,这会导致变送器失效,需要更换。其中的一个主要原因是产品质量问题比较明显。